“我们通过‘技术革新+修旧利废’,成功修复8台废旧硫化温控箱,经测试,修复后的温控箱性能良好,创造价值10余万元。这让我们维修小组挺有成就感的。”工程处工匠王发猛谈及此次修复工作时,言语中满是自豪。
硫化温控箱是皮带安装、检修的常用设备,其稳定运行对皮带接头质量至关重要。工程处安装公司,常年承接各个矿井的皮带安装、更换及检修工程,硫化温控箱是其常用设备。但随着使用年限的增加,部分温控箱出现故障,被贴上废旧物资标签。若购置全新温控箱,不仅每台需花费一万多元,还需等待一定周期,影响生产进度。

面对持续紧缩的物资管控和现场施工的困境,工程处安装公司不等不靠,主动出击,持续落实以“修”代“换”工作理念,鼓励职工积极投身到降本增效活动中。为此,工程处“王发猛工作室”负责人王发猛带领安装公司机电维修人员,组成了临时修旧利废小组,对废旧温控箱展开了全面“诊断”。他们发现,故障主要集中在电路元件老化、控制线路部分烧毁以及温控系统过于繁琐等方面。确定问题后,维修小组迅速制定维修方案:对于损坏的电气元件,从长期库存的电器元件中挑选可替代品,无法替代的再重新采购;简化控制回路,让控制面板更简洁明了,易于操作、维护。
整个维修过程也充满着不可预知性:如新产物是否满足功能、外形尺寸及安装空间的要求;组合开关是否配套,能否转换自如;面板上的控制按钮轴和新更换的是否契合。元器件装配时,要在狭小空间内操作,对技术和耐心也是极大的考验。经过二十多天的不懈努力,维修小组成功修复8台废旧硫化温控箱,经测试,修复后的温控箱性能良好,即将重新投入生产中。
“此次废旧皮带机硫化温控箱的成功修复,是我们践行降本增效理念的生动实践。我们将继续鼓励员工积极探索创新,挖掘废旧物资潜力。”工程处安装副总工程师潘亚子表示,安装公司将进一步完善设备维修管理体系,加强技术培训,提升维修团队能力,推动修旧利废工作常态化、制度化,持续降低公司运营成本,增强市场竞争力。
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